生產加工廠鄭老闆表示,李工預留的半年時間,對外包廠的生產工藝和技術培訓是很充足的,在產品的質量絕對得到保證,所以,只等明年貼片式主機板大單!!!
<p3和u盤晶片之前,一定要考慮目前生產加工廠的能力,所以要通知生產加工廠,給他們預留時間,對生產線進行調整,把產能全部轉移到貼片式的封裝,
同時,預留的時間能讓下游生產加工廠積累生產技術和工藝的經驗,這樣的話,就可以讓工廠的產業進一步地升級。<p3,u盤完全採用貼片式的元器件,沒有一個外掛式器件,並且電子器件的封裝也很小,電子器件封裝是0402,甚至是0201,也很密集
而收音機的貼片封裝是0603,0805,這對目前加工廠來說是一個挑戰,<t貼片工藝的積累,<t工藝問題沒有得到大量的工藝技術積累,其生產的產品質量也堪憂,
<t生產車間,經過檢測,鄭老闆所建立的st生產車間基本規範合格,
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<t機器生產車間完成了檢測,那麼,工廠自建的st部門按照李飛編寫的st的貼片技術和工藝,正式開始貼片生產加工,<t貼片技術和工藝制定描寫得非常詳細,但是,工廠的作業員在實際操作過程中,還是出現了貼片工藝問題,畢竟,工廠的st操作員還是缺乏實際經驗,<t貼片問題,李飛就整理出來,針對問題寫出原因,編成文件手冊,然後,讓st操作員進行一一排除。
這樣的手冊文件,如同之前李飛編寫的收音機維修手冊一樣,簡單而又十分方便,這樣的話,就基本解決了st貼片工藝問題。<t貼片出現工藝問題是在操作不當所引起的,畢竟,st機器是剛剛新買的,不可能有質量問題,<t在貼片時出現的問題如下:<t貼片機出現拋料<t貼片機視覺不良,視覺或雷射鏡頭不清洗,有雜物干擾辨認,辨認光源挑選不當和強度、灰度不夠?<t貼片機取料不在料的中心方位,取料高度不正確(一般以碰到零後下壓0.05為準)而形成偏位,取料不正,有偏移,辨認時跟對應的資料引數不符而被辨認系統當做無效料拋棄。<t貼片機程式中元件引數設定不對,跟來料的電子器件的尺度,亮度等引數不符形成辨認通不過而被丟掉。<t回流焊焊接出現空焊,假焊的現象
1是貼片壓力過小,元器件沒有很好地依靠粘著力被錫膏固定在焊盤上,過回流爐時受熱風吹、輸送軌道或網帶振動等因素影響,易發生偏移而導致虛焊。
2回流溫度設定不合理也會導致虛焊。預熱溫度過高、時間過長,助焊劑中活性成份在焊接前消耗大部分,焊接時助焊能力下降導致虛焊;預熱溫度過低、時間過短,助焊劑不能在焊接前去除金屬表面氧化層,焊接時產生不潤溼現象,導致虛焊。
3焊接溫度過低、時間過短,焊料金屬未能完全熔融,或熔化時間短,焊料金屬與被焊金屬表面不能形成均勻的金屬化合物層,形成裂縫或虛焊;焊接溫度過高、時間過長,助焊劑中活性成分揮發加快,金屬表面迅速形成新的氧化層,影響焊料潤溼效果,產生虛焊。<t貼片時翻件、側件的
1元器件供料架送料異常、貼裝頭的吸嘴高度不對、貼裝頭抓料的高度不對、元件編帶的裝料孔尺寸過大,元件因振動翻轉、散料放入編帶時的方向弄反等原因。<t貼片機程式設計時,元器件的xy軸座標不正確、貼片吸嘴原因,使吸料不穩等
<t貼片機程式設計時,元器件的z軸座標不正確、貼裝頭的吸嘴彈簧被卡死等。<t經驗,是重生前對手機st貼片工藝所積累的。<t貼片技術和工藝問題後,生產商就徹底釋放了生產力,一天24小時開工貼片生產pcba,把生產產能全部放在貼片式主機板…
沒有產能的問題後,工廠的外貿業務員在南越瘋狂接單,一時間,55家工廠每天發往南越的貨櫃車絡繹不絕,一輛接著一輛。
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收音機能在南越迅速暢銷,除了在當地投放的廣告,還有就是f晶片的質量,李飛所研發的v.0版本的晶片,技術十分先進:<晶片採用最新500n製程,高度整合<晶片採用os工藝,抗干擾能力強,功耗非常小。<晶片採用自動搜臺技術,廣播訊號強大,容易接收廣播電臺。
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而這樣的先進技術,正是南越老百姓需要的,因為南越處於發展國家,當地的廣播通訊設施十分落後,<晶片所組裝的收音機,進入南越的國家後,憑藉著收音機耗電小,訊號強大,收到廣播電臺多,多達30個,聲音立體等一系列優點,受到南越老百姓的喜愛,
相對於別的同袖珍型別的牌子收音機,耗電功耗大,根本收不到訊號,即使在南越一線大城市,最多收到7個電臺,而在深山偏遠地方,基本上沒有任何訊號了!!!<晶片所組裝的收音機,在訊號上無論在南越任何地方,一線大城市,還是在深山偏遠地方,接收到廣播電臺的數量基本一致,
這樣的話,南越老百姓一對比,就知道會正確選擇技術先進的收音機產品!!!
<晶片v1.0和v2.0兩個版本的總出貨量達到一千萬片!!!
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